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全自動廢水蒸發(fā)器生產(chǎn)工藝信賴推薦 青島藍清源公司

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發(fā)布時間:2021-08-25 17:07  







高鹽廢水氨的回收:

青島藍清源環(huán)保公司氨的回收:

      目前對氨的回收主要采用水蒸氣汽提-蒸NH3的方法。污水經(jīng)汽提,析出可溶性氣體,再通過吸收器,氨被磷酸NH3吸收,從而使氨與其他氣體分離,再將此富NH3液送入汽提器,使磷酸NH3溶液再生,并回收NH3。

2.2 煤氣化廢水處理方法

  煤氣化廢水在進行出處理前根據(jù)不同的水質(zhì)特點設置調(diào)節(jié)池以調(diào)節(jié)水質(zhì)水量,設置隔油池或氣浮池進行除油,經(jīng)以上的與處理后可采用下面的方法進一步進行處理。全自動廢水蒸發(fā)器生產(chǎn)工藝,全自動廢水蒸發(fā)器生產(chǎn)工藝


?高鹽廢水蒸發(fā)器其它含鹽廢水處理方法:

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青島藍清源環(huán)保煤氣化廢水處理技術

  煤氣化廢水處理通常可分為一級處理、二級處理和深度處理。這里的一級、二級處理的劃分與傳統(tǒng)的城市污水處理的概念上有所不同,這里所述的一級處理主要是指有價物質(zhì)的回收,二級處理主要是生化處理,深度處理普遍應用的方法是臭氧化法和活性炭吸附法。

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具有如下經(jīng)濟技術優(yōu)勢:

1)工藝流程簡單,占地面積小

2)自動化程度高,運行管理和維護方便

3)核心塔器設備分離、抗堵塞、不易結(jié)垢、操作彈性大(70-130%)(號CN201520646904.1)

4)蒸汽消耗量低(70-130kg/噸水),運行費用省

5)脫氨(99%)出水一次性達標排放(出水氨氮1低可達10mg/L以下)

二級處理主要是生化法,一般經(jīng)二級處理后,廢水可接近排放標準,生化法主要有活性污泥法和生物過濾法等。蒸餾脫鹽

  蒸餾法是一種古老、常用的脫鹽方法。目前工業(yè)廢 水的蒸餾法脫鹽技術基本上均是從海水脫鹽淡化技術基礎上 發(fā)展而成。蒸餾法就是把含鹽水加熱使之沸騰蒸發(fā),再把蒸 汽冷凝成淡水的過程。蒸餾法是早采用的淡化法,其優(yōu)點 是結(jié)構(gòu)簡單、操作容易、所得淡水水質(zhì)好等。蒸餾法有很多 種,如多級閃蒸、壓氣蒸餾、多效蒸發(fā)、膜蒸餾等。全自動廢水蒸發(fā)器生產(chǎn)工藝,全自動廢水蒸發(fā)器生產(chǎn)工藝

我們會腳踏實地、勇于拼搏、敢于,把我們的服務、經(jīng)驗和技術更的提供給每一位客戶

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高鹽廢水蒸發(fā)器脫鹽過程廢水COD變化

脫鹽過程廢水COD變化

電滲析脫鹽過程共更換了5次汲取液,測量每次更換汲取液后廢水的COD,以及整個脫鹽過程結(jié)束時廢水的COD,分別為3 850、3 740、3 680、3 640、 3 610、3 590 mg/L。結(jié)果表明,廢水的COD隨脫鹽過程的進行而有所降低,但降低幅度較小,廢水初始COD為3 850 mg/L,當脫鹽過程結(jié)束時為3 590 mg/L。并且由COD的變化可知,次更換汲取液后廢水COD變化大,之后變化量越來越小。

這是因為廢水中的COD僅由葡萄糖構(gòu)成,葡萄糖為中性有機分子,并不會在電場作用下發(fā)生定向遷移,但由于本實驗設置純水為汲取液,故存在葡萄糖分子向汲取液遷移的濃度差推動力。而離子交換膜具有擴散性能,葡萄糖分子可在濃差擴散作用下透過離子交換膜進入汲取液,使廢水的COD降低。但濃差擴散的速率很小,故葡萄糖遷移量不大,廢水COD降低幅度較小。并且,該濃差擴散量在濃度差基本恒定的情況下,僅與操作時間有關,脫鹽過程中次更換汲取液后操作時間長達70 min,之后更換汲取液后操作時間越來越短,故次更換汲取液后廢水COD變化大,之后變化量越來越小。全自動廢水蒸發(fā)器生產(chǎn)工藝


高鹽廢水?含鹽廢水的工藝流程

青島藍清源環(huán)保利用采用汲取液的電滲析-活性污泥法組合工藝處理含鹽廢水,在降低污水含鹽量后,采用活性污泥法能夠大幅度降低污水COD。針對實驗含鹽廢水,經(jīng)過5次更換汲取液,160 min處理后廢水總含鹽質(zhì)量濃度由22 000 mg/L降至1 630 mg/L,除碳酸氫根離子脫除率接近70%外,廢水中其他離子的脫除率均在90%以上。對電滲析脫鹽后廢水采用活性污泥法處理,通過逐步提高廢水中COD的方式對其進行馴化,經(jīng)14 d馴化后COD降解效果明顯,24 h去除率維持在85%左右。此電滲析-活性污泥法組合工藝為高鹽廢水的處理提供了一種新方法。全自動廢水蒸發(fā)器生產(chǎn)工藝

含鹽廢水的工藝流程

含鹽水首先進入冷凝器中預熱、脫氣,而后被分成兩股物流。一股作為冷卻水排回大海,另一股作為蒸餾過程的進料。

進料含鹽水加入阻垢劑后被引入到蒸發(fā)器的后幾效中。料液經(jīng)噴嘴被均勻分布到蒸發(fā)器的頂排管上,然后沿頂排管以薄膜形式向下流動,部分水吸收管內(nèi)冷凝蒸汽的潛熱而蒸發(fā)。

二次蒸汽在下一效中冷凝成產(chǎn)品水,剩余料液由泵輸送到蒸發(fā)器的下一個效組中,該組的操作溫度比上一組略高,在新的效組中重復噴淋、蒸發(fā)、冷凝過程。剩余的料液由泵往高溫效組輸送,后在溫度高的效組中以濃縮液的形式離開裝置。

生蒸汽被輸入到一效的蒸發(fā)管內(nèi)并在管內(nèi)冷凝,管外含鹽水產(chǎn)生與冷凝量基本等量的二次蒸汽。

由于第二效的操作壓力要低于一效,二次蒸汽在經(jīng)過汽液分離器后,進入下一效傳熱管。蒸發(fā)、冷凝過程在各效重復,每效均產(chǎn)生基本等量的蒸餾水,后一效的蒸汽在冷凝器中被含鹽水冷凝。

一效的冷凝液返回蒸汽發(fā)生器,其余效的冷凝液進入產(chǎn)品水罐,各效產(chǎn)品水罐相連。由于各效壓力不同使產(chǎn)品水閃蒸,并將熱量帶回蒸發(fā)器。

這樣,產(chǎn)品水呈階梯狀流動并被逐級閃蒸冷卻,回收的熱量可提高系統(tǒng)的總效率。被冷卻的產(chǎn)品水由產(chǎn)品水泵輸送到產(chǎn)品水儲罐。這樣生產(chǎn)出來的產(chǎn)品水是平均含鹽量小于5mg/1的純水。


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